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醇類清洗塔入水泵器械密閉冷化體系

發(fā)布時間:2015年03月09日 12:23   閱讀:11510   返回   來源:澤德
醇類清洗塔入水泵器械密閉冷化體系
  第一、水泵器械密閉冷化體系基本情況
  甲醇水洗塔進(jìn)水泵型號為XWB- 4 /90,為單級單吸懸臂式軸向入口漩渦泵。該泵機(jī)械密封型號為C8B- 33(多彈簧、平衡型、單端面機(jī)械密封),沖洗方式為泵出口介質(zhì)正沖洗,循環(huán)水(硬水)夾套背冷冷卻方式。循環(huán)冷卻水夾套采用橡膠骨架油封。故障停機(jī)時,我們對密封冷卻水的骨架油封及密封介質(zhì)的機(jī)械密封進(jìn)行了解體檢查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:骨架油封損壞,表現(xiàn)為軸表面有雜質(zhì),骨架油封唇口及軸表面有磨損,油封彈簧上有雜質(zhì),且彈簧有輕微腐蝕,彈性不足。機(jī)械密封損壞,表現(xiàn)為動靜環(huán)內(nèi)環(huán)面及軸套表面結(jié)垢嚴(yán)重,動環(huán)密封凸臺面磨損嚴(yán)重,動環(huán)和靜環(huán)有環(huán)狀磨損痕跡,動環(huán)橡膠密封圈有輕微燒焦變形。
 第二、原因分析
  1、冷卻水骨架油封失效原因分析冷卻水骨架油封失效原因主要有:
  普通橡膠骨架油封介質(zhì)壓力不高于0. 3 M Pa,我廠循環(huán)水壓力為0. 45 M Pa,超出普通橡膠骨架油封的使用壓力范圍。循環(huán)水中雜質(zhì)侵入油封唇口,引起異常磨損。骨架油封彈簧上附有雜質(zhì),有腐蝕現(xiàn)象,彈簧彈性不足,徑向壓力過小,致使油封唇口及軸磨損時得不到有效補(bǔ)償。
  2、機(jī)械密封失效原因分析
  該泵機(jī)械密封動靜環(huán)材質(zhì)分別為石墨和碳化硅,是熱的良導(dǎo)體。泵所輸送的介質(zhì)溫度較高( 111 ),致使靜環(huán)至動環(huán)密封圈之間的環(huán)縫隙中冷卻水溫度高,循環(huán)水含Ca(HCO 3)2和M g(HCO3)2,造成動靜環(huán)內(nèi)圈及動環(huán)密封圈至靜環(huán)之間軸套結(jié)垢。水垢使機(jī)械密封冷卻效果變差,循環(huán)冷卻水不能及時帶走機(jī)械密封摩擦產(chǎn)生的熱量,熱量逐漸積蓄,機(jī)械密封溫度升高,密封面間液體部分汽化,液膜受到破壞,潤滑效果變差,密封臺面磨損嚴(yán)重,動環(huán)密封圈有輕微燒焦。軸套上的水垢阻礙了動環(huán)密封圈的自由移動,動靜環(huán)密封面磨損后,動環(huán)密封圈阻礙了動環(huán)的彈性補(bǔ)償。循環(huán)冷卻水中雜質(zhì)侵入摩擦副端面,致使密封面有環(huán)狀摩擦痕跡。
  輔助沖洗系統(tǒng)設(shè)計有缺陷,沖洗液從泵出口不經(jīng)冷卻直接對機(jī)械密封進(jìn)行沖洗,只能沖洗掉機(jī)械密封面周圍雜質(zhì),并不能很好地對機(jī)械密封進(jìn)行冷卻和潤滑。資料表明,熱水工況采用傳統(tǒng)的機(jī)械密封,熱水必須首先經(jīng)過冷卻,將沖洗液溫度降低至65 82以下,才能對機(jī)械密封進(jìn)行沖洗。
  第三、改造方案
  資料表明,流體在流經(jīng)密封面時,壓力降低,溫度升高。壓力降低是由密封面內(nèi)外緣的壓力差造成的,溫度的升高是由于液膜中流體受到剪力以及密封面之間的機(jī)械接觸產(chǎn)生的摩擦熱引起的。熱水潤滑性差,摩擦阻力大,機(jī)械密封溫升較快,并且熱水的汽化壓力較高,造成它在流經(jīng)密封面時容易產(chǎn)生閃蒸或汽化。如果液膜在接近密封面的邊緣處發(fā)生汽化,那么該密封副的大部分密封面都會失去密封液膜的支撐,造成密封迅速失效。因此,及時導(dǎo)走機(jī)械密封摩擦熱、防止液體在密封面間的閃蒸或汽化是解決問題的關(guān)鍵。甲醇水洗塔進(jìn)水泵原設(shè)計采用骨架油封的循環(huán)水夾套背冷導(dǎo)走摩擦熱,實踐證明是有缺陷的。我們提出以下三套方案:
  1、方案一
  去掉冷卻水夾套,機(jī)械密封改為雙端面密封,機(jī)械密封冷卻液采用裝置內(nèi)較清潔、不易結(jié)垢的、經(jīng)過降溫的蒸汽冷凝水(溫度控制在40左右),冷卻液經(jīng)冷卻液密封腔回到泵的進(jìn)口。
  方案一可以對機(jī)械密封進(jìn)行很好的冷卻,解決了機(jī)械密封冷卻夾套內(nèi)結(jié)垢問題;蒸汽冷凝水回到泵的進(jìn)口進(jìn)入甲醇回收系統(tǒng),可以補(bǔ)充甲醇回收系統(tǒng)損耗的工藝水,減少向系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)蒸汽冷凝水次數(shù)(正常生產(chǎn)情況下,甲醇回收系統(tǒng)工藝水損耗較大,需定期向系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)蒸汽冷凝水);蒸汽冷凝水溫度較低,進(jìn)入甲醇回收系統(tǒng)不影響工藝操作。
  本方案需對泵機(jī)械密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行重新設(shè)計,制作一臺換熱器為蒸汽冷凝水降溫,以及將蒸汽冷凝水管線引至泵前。
  2、方案二
  去掉冷卻水夾套、自沖洗管,直接用經(jīng)過降溫的蒸汽冷凝水(溫度控制在50左右)沖洗機(jī)械密封,從而降低機(jī)械密封及密封腔內(nèi)介質(zhì)的溫度。
  本方案也需設(shè)計一臺換熱器為蒸汽冷凝水降溫,同時需將蒸汽冷凝水管線引至泵前。
  3、方案三
  去掉冷卻水夾套,在自沖洗管上設(shè)計一臺換熱器,自沖洗液流出換熱器的溫度控制在65左右。
  本方案僅需制作一個換熱器,使自沖洗液流出換熱器出口的溫度控制在標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械密封允許的溫度范圍,此方案簡單易行。
  綜合分析以上三種方案,我們選擇了方案三對機(jī)械密封冷卻系統(tǒng)進(jìn)行了改造。
  第四、改進(jìn)效果
  方案實施后,單臺泵連續(xù)運行8 000 h未出現(xiàn)任何泄漏,降低了設(shè)備維護(hù)和檢修工作量及費用,保證了MTBE及異丁烯聯(lián)合生產(chǎn)裝置的連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的革新
 
德國澤德—成立于1970年,澤德泵業(yè)自成立以來專注于家庭和園林、工業(yè)和污水處理行業(yè)的泵的技術(shù)研發(fā),并且一直主導(dǎo)引領(lǐng)著行業(yè)的技術(shù)發(fā)展;公司的產(chǎn)品覆蓋:污水提升機(jī)預(yù)制泵站、污水提升器、污水提升泵、污水提升裝置潛水泵、花園泵、潛污泵、自來水增壓泵和雨水收集系統(tǒng)等,每個泵系統(tǒng)包裝中有齊備的安裝配件和安裝流程等。

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